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油套环空伴稀油加注水基降粘剂井场试验获技术突破

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-11-26 17:23:53    浏览次数:247
导读

8月26日,西北油田采油二厂TH121100井当日生产数据显示:产油11.9立方米,掺稀量11.4立方米。  该井采用的伴稀油加注水基降粘

 8月26日,西北油田采油二厂TH121100井当日生产数据显示:产油11.9立方米,掺稀量11.4立方米。
  “该井采用的伴稀油加注水基降粘剂工艺属该厂首创,TH121100井日均节约稀油31立方米,单井井筒降粘节约稀油量国内外最多。”该厂副总邹国君说,经过两个阶段119天的稳定生产,标志着该试验取得技术突破。
  3月23日至今,该厂TH121100井采用新型的降粘剂,两次井场化学降粘试验实现掺稀油用量降低50%以上,油井电流、回压生产参数不升反降。两次试验重现性好、规律明确,日均节约稀油31立方米,累计节约稀油4150.8吨、增油363.2吨。目前日加药量170升,小时掺稀量0.47立方米,生产平稳。
  TH121100降掺降粘实验验证了油套环空伴稀油加注药剂的可行性。经过综合评价测算,该工艺流程简单、无人值守、无油水置换期,稀油携带降粘剂到混配点,由稀油和降粘剂组成的“双系统降粘保障”,易于规模推广应用。结合节省稀油价格差、节省电能及增油等因素,扣除药剂和运行费用,日均产生效益达到了9000元。
  “在试验期间,由于释放产能过大,管理区下调工作制度,主动降低日产油量,这可是西北油田降粘实验第一回遇到。”邹国君说,该试验成功,给我们带来了从完全替代掺稀转变为降低掺稀量的技术思路转变,从产能和效益两个方面具有推广应用价值。
 
(文/小编)
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